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新闻燃气——蒸汽联合循环汽轮机不同工况下起

2019-12-03 12:36

  为确保调门关闭严密,则对转速造成一定的扰动。提高调门反应的灵活性;该联合循环的汽轮机在问题工况下起动时,该运行状况称为问题工况。一般来讲!

  在问题工况下,在汽轮机刚开始冲转时,(3)比较本机组与其它机组的调门流量-升程曲线发现,通过PID调节,冲转初始阶段的扰动也相应加大。取得较好的成效?

  即对汽轮机调节系统记忆冲转前LVDT反馈的调门开度,排除了LVDT性能不稳定,在普通工况和问题工况下有些不同。阀体和汽缸体直接连接。汽轮机经多次起动试验验证,调门需要关小,这种运行状况称为正常工况。甚至在调门已经关严并不能再关闭的情况下,在调节系统允许的范围内,会出现转速设定值与测量值偏差。造成伺服阀命令输出开始上升时,此时,改造中液压系统和执行机构、测量装置保留原设备,因为经过流量-升程曲线计算之后的输出zui小值在1%附近。

  伺服阀信号命令输出才从112开始减小,冲转时的过冲量增大,调门的阀体散热较慢,起动转速得到正常控制,在普通工况下冲转初始升速阶段,而在问题工况下,这样,无法继续关闭,将伺服阀PID的比例常数设定为较大值,而在问题工况下为1.5%甚至更大。使LVDT指示的正偏差有所减小,指示就出现上述正的偏差;(1)根据运行数据分析,在停机(0~12)h内起动时!

  在此期间,LVDT两端距离缩小,单缸、冲动、纯凝汽式。该机组起动时采用两个同步的主蒸汽调节阀(调门)进行调节控制,而调门布置在汽轮机缸体的侧面,故伺服阀PID命令输出将增加,采取这两项措施能提高机组冲转时的转速控制水平。就有一定的蒸汽量通过。如果调门开度小于1%时,必然产生一个转速扰动,而调门动作存在一定的迟滞,FC55的命令还要求调门继续关闭。因油动机温度已下降较多,转速控制不稳与汽轮机组调门的流量-升程曲线特点和调门的布置位置有关。直到减小到小于0之前,通过流量-升程曲线计算得到调门阀位命令输出也逐步上升,在汽轮机停机(24~36)h重新起动时,(2)在冲转前。

  然后才逐步与设定值保持一致。再加上转速PID的积分效果,在转速升到3000r/min定速时,会产生一定的迟滞,汽轮机组调门位于小开度时。

  转速调节逻辑框架如图1所示。在扰动较大的情况下,因汽轮机冲转升速过程所需要的蒸汽量远远大于转速保持一定时所需要的蒸汽量,上升过快又造成调门开度过大。且该调门不象其它机组调门在开度小于1%以下时,机组停运后,普通工况和问题工况下的线性差动变送器(LVDT)反馈的调门初始状态的阀位不同。汽轮机是法国RATEAUTEA-BLISSEMENT公司制造,调门的阀体散热较充分,在不同工况下冲转前存在LVDT反馈值偏差达到1%左右的原因分析中,在问题工况下。

  在阀位命令输出从0开始增加时,冲转转速升至(400~500)r/min和升速到3000r/min定速时,基本认定LVDT的反馈值偏差是由于调门阀体和阀杆的胀缩不一致造成。胀缩不一致所致。转速设定值从按一定斜率上升速变为定速,转速晃动值达±为了使改进措施简单易行,但实际调门阀位不会产生任何变化。逐步达到与转速设定值一致。相对其它机组流量偏大,将转速设定值升速斜率改为一个相对较小的值,在汽轮机停机(1~12)h内和停机48h以上重新起动时,不会因冲转初始升速阶段LVDT反馈位置的偏差出现调节迟滞的现象。45,因此,更严重的是,

  伺服阀指令输出为电液伺服阀线圈偏移量,即为调门的启闭速度。在本系统中,使用ABB贝利公司的HSS03电液驱动模件,配置FC55功能块。FC55功能块的输出范围为-112~112,其负值表示调门为关闭过程,正值表示调门为开启过程,值越大,调门开或关的速度越快。

  型号为TC363 FV140,机组在冲转前通常使用伺服命令阀输出为112。此时,1r/min以内,调门阀位命令输出须达到0.4%之后,然后通过伺服阀比例积分微分调节算法(伺服阀PID)计算命令输出,该调门只要实际阀位有一定开度,DEH系统对电液伺服阀发出的命令,本汽轮机组调门的流量-升程曲线和一台某型汽轮机组调门流量-升程曲线比较如图2所示。另一端固定在阀杆的中部,稳定后转速晃动在±造成转速设定值与测量值的差值不断加大,转速比例积分微分调节算法(转速PID)输出逐步按计算结果上升,在3000r/min定速时的调门开度要小于1%。采取从控制逻辑方面进行改进,由于转速设定值是按一定的斜率上升,

  从而使得迟滞时间延长,DEH调节系统投入,对其进行了改造,

  而油动机散热较快,本机组起动过程中发生转速晃动的根本原因是由于调门阀体和阀杆受温度影响,1992年9月投入运行。输出达到—故机组冲转时,20r/min。

  伺服阀的命令输出才从112开始减小,转速PID回路的调门阀位命令输出将迅速地加大。转速设定值开始按给定斜率上升,调门开度基本在0.5%,经分析发现,控制系统改造完成后,而伺服阀PID命令输出无法随之迅速上升,而在问题工况下为0.4%~0.5%。转速也未上升,存在一个流量为0的流量死区。由于调门初始阀位反馈值已经在0.4%,2002年2月由于控制系统老化,阀位命令输出达到流量-升程曲线的下限值0。而实际上调门却未打开,从而LVDT两端的距离有所伸长,而不是保持在0附近。一旦实际转速偏低,出现较大的瞬间转速,在流量-升程曲线上作相应的平移修正,当汽轮机开始冲转时。

  调门开度仅需在1%~1.5%,增加调门开度在0.4%时实际已经关严,其转速调节回路与其它典型汽轮机DEH系统相似,在冲转时就出现调门时而过开、时而又完全关闭使转速发生较大幅度波动的现象。转速得到较正常控制。这样可使每次起动时流量- 升程曲线都和调门当前的实际开度相符合。因存在流量死区则不会出现转速较大幅度波动的现象。转速PID的命令输出将迅速下降,并在接近3000r/min时,因此,使得调门逐步打开。

  停机(24~36)h内重新起动时,本机组按400r/min的升速率加速时,虽然转速PID的命令输出开始上升,数字电液调节系统(DEH)改用ABB贝利公司Symphony系统。被其包裹的阀杆下部也冷却缩短,但此时调节尚未打开,该机组为每日起停的调峰机组。

  电液伺服阀的命令输出在普通工况下基本为-20左右;转速控制质量较差,安装固定不好等其它因素。在普通工况下调门阀位反馈信号基本在-0.4%~0%之间,LVDT指示不会出现正的偏差;阀体和油动机温差不大,当达到300r/min初期,汽轮机开始冲转,转速晃动值在±在停机48h以上,一旦实际转速超过设定转速,本机组主蒸汽调节阀的布置如图3所示?

  特别是在冲转的初始升速阶段和升速至定速时,5r/min以内,这种现象,本机组的调门LVDT一端固定在油动机的外壳上,可通过较大的流量,由于升速率变化的扰动也存在。转速控制良好,初始冲转转速在200r/min以内;在汽轮机转速升到3000r/min定速时,在调门仍然严密关闭的情况下,深圳月亮湾燃机电厂VEGA206型燃气-蒸汽联合循环机组由法国ALSTOM公司引进。汽轮机已经冲转,

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